W szczegółach: zrób to sam 402 naprawa silnika spalinowego od prawdziwego mistrza dla strony my.housecope.com.
Silnik ZMZ 402, który został wyprodukowany w Zavolzhsky Motor Plant, stał się prawdziwą legendą w krajowym przemyśle motoryzacyjnym całej epoki. Został zainstalowany w wielu modelach samochodów, takich jak Wołga, UAZ, Gazelle i inne. Ale ponieważ jednostka napędowa nie była już produkowana, a jej eksploatacja jest prowadzona do dziś, to okresowo te silniki wymagają naprawy.
Każdy silnik zużywa się podczas pracy, a dzieje się tak nie tylko z elementami wewnętrznymi, ale także zewnętrznymi. Na ten wskaźnik wpływa wiele czynników, które niszczą silnik. Rozważmy więc powody, dla których silnik ZMZ 402 wymaga naprawy, zwłaszcza w zakresie remontu:
Proces naprawy, w tym remontu, silnika ZMZ 402 i jego modyfikacji przebiega podobnie jak w innych jednostkach napędowych tej serii. Wszystkie jednostki napędowe produkowane i produkowane przez fabrykę Zavolzhsky mają podobne cechy konstrukcyjne, dlatego naprawy są przeprowadzane dość łatwo. Zastanówmy się więc, jak naprawić silnik ZMZ 402 własnymi rękami.
Naprawa silnika ZMZ 402 rozpoczyna się od demontażu jednostki napędowej. Ten proces jest dość prosty, ale zaleca się wykonanie go czterema rękami. Ale jest jedna różnica, jeśli silnik spalinowy zostanie usunięty z Wołgi, to jest to jedna sekwencja procedur. Jeśli chodzi o silnik 402. Gazelle, technologia demontażu jest tutaj nieco inna. Aby się nie pomylić, rozważ klasyczny proces wyjmowania silnika z samochodu Wołga.
A więc, jaką sekwencję operacji musi wykonać kierowca, aby usunąć silnik z pojazdu:
| Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
- Najpierw rozbiera się akumulator i odkręca jego półkę.
- Następnie musisz wyjąć filtr powietrza i gaźnik.
- Odłączyć rurę wlotową od kolektora wydechowego.
- Odkręcamy świece zapłonowe, usuwamy przewody i rozdzielacz.
- Spuść olej silnikowy.
- Odłącz układ paliwowy.
- Wymontuj wirnik wentylatora.
- Demontujemy rozrusznik i prądnicę oraz związane z nimi okablowanie.
- Odłącz sprzęgło od skrzyni biegów.
- Zdemontuj obudowę filtra oleju.
- Wymontuj chłodnicę i rury układu chłodzenia.
- Wymontuj kolektor dolotowy i wydechowy.
Dalej, gdy wszystko jest zdemontowane, całkowicie zdejmujemy maskę, aby można było swobodnie wyciągnąć silnik. Demontaż jednostki napędowej przeprowadzamy zahaczając ją o wciągnik lub wciągarkę. Teraz montujemy silnik na specjalnym stojaku, jeśli go nie ma, to na paletach i przystępujemy do jego demontażu. Kierowca musi całkowicie zdemontować silnik.
Aby to zrobić, usuń części w następującej kolejności: sprzęgło, pokrywa zaworów, miska, głowica cylindrów, pompy oleju i wody, tłoki, jarzma, wał korbowy. Teraz możesz przejść do procedury diagnozowania stanu części.
Diagnostyka części silnika rozpoczyna się od sprawdzenia integralności bloku cylindrów i wału korbowego. W razie potrzeby korpus można spawać specjalnymi spawami. Jeżeli blok jest bardzo podatny na zniszczenie, należy go wymienić na nowy.
Kolejnym krokiem w diagnostyce jest pomiar cylindrów. Standardem dla ZMZ 402 jest rozmiar 92 mm. Ale jeśli ściany są zużyte, zadrapania lub muszle, będziesz musiał wyostrzyć do następnego rozmiaru. A jeśli pomiar wykazał, że ściany zostały już naprawione, konieczne jest ostrzenie do następnego, ponieważ cylindry się zużywają i trzeba je wyeliminować.
Rozważ tabelę wymiarów napraw jednostki napędowej 402 i jej modyfikacji:
Właściwie wskazaniem do remontu 2 jest zwiększone zużycie benzyny i/lub oleju. W zasadzie wszystko.Każda awaria silnika (i nie tylko, ale na przykład także podwozia) w jakiś sposób doprowadzi do wzrostu zużycia paliwa. Jednocześnie dynamika auta nie straci na wartości (no chyba, że wszystko jest skrajnie zaniedbane, jak spalony zawór tłoka). W przypadku każdego samochodu producent wskazuje normalne zużycie benzyny i oleju. W przypadku Wołgi z ZMZ 402 zużycie benzyny w mieście powinno wynosić 13,8 litra na 100 km, a olej nie powinien przekraczać 250 gramów na 100 km.
W moim przypadku spalanie wyniosło 25-30 litrów, natomiast olej trzeba było uzupełniać litr miesięcznie przy przebiegu poniżej 400 km. Zużycie benzyny mierzono licznikiem kilometrów. Jak pokazał dalszy rozwój wydarzeń, oprócz samego silnika, do zwiększonego zużycia przyczyniły się również sprzęgło ślizgowe i klinowana klocek hamulcowy oraz tłumiony układ EPHH.
Kapitalka została wykonana rok temu, po zakończeniu docierania okazało się, że zimą podczas normalnej jazdy (bez poślizgu) mieści się do 20 litrów, latem spalanie 14-16 litrów przy jeździe ze średnim stopniem agresywność. Podczas docierania aktywnie rozwiązano problem wycieków oleju, a do czasu zakończenia docierania silnik został przełączony na syntetyki, na którym nadal pracuje.
Ciśnienie oleju przed kapitałem było zadowalające, więc nie planowałem zdejmować wału korbowego. Ponieważ nie planowałem zmiany wkładek. Z części zamiennych wziąłem komplet zaworów:
Nowe sprężyny zaworowe. Konieczna jest zmiana ich ze stolicą, Evgeny Travnikov stale to powtarza, mówiąc, że zmęczone sprężyny zaworów marnują moc przy dużych prędkościach. Wydaje się, że po 3000 roku silnik z nowymi sprężynami zaczął się ciągnąć znacznie fajniej.
Zaplanowano również ponowne wpięcie, do którego zakupiono komplet tulei.
Zakupiono również komplet uszczelek do remontu ZMZ Gold Series. Ten zestaw okazał się rzadkim gamonem, więc radzę kupić osobno uszczelki trzonków zaworów, przedni uszczelniacz wału korbowego, uszczelki korkowe skrzyni korbowej, pokrywy zaworów i pokrywy popychaczy. W przypadku wszystkich innych uszczelek radzę kupić paronit odporny na olej i benzynę i samodzielnie wyciąć potrzebne uszczelki.
Z narzędzia na pewno będziesz potrzebować:
Wymagany jest klucz dynamometryczny na 12 i głowica na 17.
Trzpień do tłoczenia korków zgarniacza oleju nie będzie przeszkadzał:
Wymagany jest rozwiertak 9 mm:
Ułatwić życie i oszczędzić pękanie zaworów tulei:
Jednym z najdroższych przedmiotów są frezy:
Aby zdjąć głowicę cylindra, najpierw zdejmij oś wahaczy, a następnie ostrożnie odkręć 10 nakrętek. Miałem kilka nakrętek, które skrzypiały, więc trzeba je płynnie odkręcić. Ważny! Aby nie wygiąć głowicy cylindra, nakrętki należy odkręcać w tej samej kolejności, co podczas dokręcania, po trochu. Oznacza to, że najpierw wyciągamy nakrętki z miejsca. Następnie kolejno odkręcaj wszystkie nakrętki, odkręcając je o jedną trzecią obrotu. Co więcej, cała nadzieja jest taka, że podczas ostatniego montażu głowicy cylindrów nie było kołchozu (np. lepki smar). Jednak nawet w przypadku braku zakleszczonej uszczelki najprawdopodobniej wystąpi problem z przedostatnim kołkiem po stronie pasażera:
Kolejnym etapem remontu jest mycie części z osadów żywicznych. Tak wyglądała głowica na rok przed remontem, po 1,5 roku na półsyntetykach:
Mycie odbywało się przy użyciu detergentu do mycia naczyń (każdy nada się) za pomocą szczoteczki do zębów. Technologia jest taka - nalewamy płyn do mycia naczyń i trzy szczoteczką do zębów, gdy gnojowica czernieje ręcznikiem papierowym, wycieramy do sucha. I tak dalej, więc prawie wszystkie szczegóły zostały zmyte:
Przede wszystkim umytą głowicę cylindra należy przeszlifować:
Komora spalania została pokryta grubą warstwą sadzy:
Następnie usuń stare uszczelki olejowe. Nie miałem dużo dębu, ale kilka generalnie było popękane:
Następnym krokiem było założenie ponownego rękawa. Chciałem wykorzystać technologię Jewgienija Travnikova:
Kolejnym etapem naprawy głowicy jest cięcie siodeł.Wydawało mi się, że z fabryki wycięto tylko fazę 45 stopni, ale przeciąłem wszystkie 3, dlatego zawór powinien się mocniej domykać i wymiana gazu powinna się poprawić. Dużo słyszałem o twardości siodeł głowicy ZMZ 402, ale z powyższym zestawem frezów moje siodła zostały szybko i łatwo wycięte. Faza środkowa została wykonana w okolicy 1 mm, aby po docieraniu zwiększała się do przepisanego 1,5 mm.
Następnym krokiem jest docieranie zaworów - to najbardziej żmudny krok. Nie przejmowałem się zbytnio sprawdzaniem z olejem napędowym itp. oceniane wizualnie przez równy wzór na całym obwodzie siodła. Nie zapomnij podpisać zaworów, aby nie pomylić ich podczas montażu.
Aby poprawić dystrybucję gazu, zeszlifowałem stopnie przy gniazdach zaworów:
Pod koniec naprawy głowicy dociskamy nowe uszczelnienia trzonków zaworów za pomocą trzpienia. WAŻNY! Przed wciśnięciem MSC załóż dolne płytki zaworowe, wtedy nie będą pasować 🙂... Następnie możesz wysuszyć zawór. Przypomnę jeszcze raz, że podczas kapitalnego remontu trzeba wymienić sprężyny. Stare zawory były brudne i zużyte - miały obie zadrapania na trzpieniu i nie wystawały wystarczająco nad płytkę, czyli jak wahacz się zużyje, zacznie naciskać nie na zawór, ale na płytkę:
Montaż rozpocząłem od wymiany zbiornika na nowy z gazeli, wkręcając w niego złączkę 18:
W termostacie spiłowałem wady odlewnicze pilnikiem, co poprawi cyrkulację chłodziwa o ułamek%:
Trochę też "skręciłem" kanał doprowadzający olej od otworu do podpory osi wahacza (widoczne na zdjęciu), były małe zadziory:
Następnie przystąpił do wymiany pierścieni tłokowych. Wcześniej ostrożnie zeskrobałem osady węglowe z tłoka (okazuje się, że to aluminium):
Następnie zmieniamy szczeliwo dławika. Kupiłem tanio za 15 zł, wymieniałem tylko w dolnym uchwycie, bo wału korbowego nie wyjąłem. Mimo wszystko to 15-rublowe opakowanie od roku utrzymuje syntetyki TNK 5v40 z okresową promocją silnika do 5000 obr./min. O ile rozumiem, opakowanie płynie dużymi uderzeniami, mocno ścierając się na szyjkach i wkładkach.
Kolejnym krokiem jest zamontowanie głowicy na kołkach, nawinęłam taśmy fum, ze względu na to, że jest to teflon (fluoroplastik) i jest niezwykle odporny chemicznie i dość odporny na ciepło. Generalnie na wszystkie kołki/śruby podatne na zakwaszanie nawijam taśmę dyfuzyjną, w obciążonych miejscach pęka i wypełnia ubytki, dlatego nie tworzy się w nich rdza. Sama taśma fum nigdzie się nie wybiera:
Założyłem uszczelkę z trójkątnymi okienkami. Z fabryki było to samo:
Zastosowałem też trochę know-how, napisałem na głowie procedurę dokręcania nakrętek 🙂:
Pierwotne szlifowanie pierścieni odbywało się za pomocą beczki organowej (krzywy rozrusznik), to znaczy, gdy głowica cylindra nie była jeszcze zamontowana, wlewałem olej z góry do tulei i skręcałem go. Czyli jaka się wyróżniała pauza, zbliżam się - 50 obrotów. Po wymianie szczeliwa zrobiło się szczególnie ciasno, w sumie robiłem to rękoma w okolicach 500-1000 obr/min, w efekcie silnik odpalał rozrusznikiem bez przeciążania. Biegałem w tym samym oleju, którym jeździłem do stolicy - półsyntetyczny TNK 10v40. Podczas jazdy starałem się utrzymać 2100 obr/min bez kręcenia ponad 2500. Bez żadnego dynamicznego wyprzedzania. Jeżdżąc po mieście przez tydzień, następnie zrobiłem krąg honorowy wokół miasta, około 80 km wzdłuż obwodnicy. W tym samym czasie jechałem ściśle 2100 obr/min na 5 biegu - to jest około 80 km/h na dworcu, według prędkościomierza było 90. Cały czas jeżdżąc walczyłem z wyciekami oleju, a przy po przejechaniu 1000 km wszystkie kanały wyciekowe zostały wyeliminowane i z czystym sumieniem przesiadłem się na syntetyki...
Naprawa ZMZ-402. Demontaż i rozwiązywanie problemów
Wnęki wewnętrzne silnika były mocno zanieczyszczone mieszaniną smaru i sadzy, prawie centymetr pod pokrywą zaworów. Podczas otwierania skrzyni korbowej odkręcono główną nakrętkę.
Nakrętka była przechowywana na palecie.
Farsz został uporządkowany, został zainstalowany z choinką w rotacji, tj. nawzajem.
Zawory wydechowe są porośnięte grzybem.
Najbardziej spękany wałek rozrządu, na 4 krzywkach są wyszczerbienia, krzywki są zaostrzone o 1 mm.
Na zaworach wlotowych w górnej części cięcia.
Do pomiaru sztywności sprężyn wykonano takie urządzenie.
W wyniku analizy wałek rozrządu do wymiany, kolano wypolerowane, zawory do wymiany. Odetnę głowicę ZMZ-402 pod 92 benzyną.
Sprężyny wewnętrzne są w tolerancji, zewnętrzne są raczej słabe (46 mm, 23-25 kg).
Tłok w tolerancji, przynajmniej nic nie zmieniaj, zmienię prąd pierścienia.
Tak więc w tej chwili zmontowałem blok. Przede wszystkim wyeliminowałem błędy fabryczne w produkcji bloku, kanał po pompie był zatkany wadami wypływowymi i odlewniczymi.
Ale po użyciu pliku wszystko znika.
Następnie odkręcamy zaślepki kanałów olejowych i czyścimy wnętrze przewodem i kompresorem, resztki wierceń znaleziono w trzech kanałach, wydaje się, że nadal fabryczne.
Wyrównujemy ostre krawędzie kanałów olejowych wału korbowego, aby nie odcinały wkładek, najważniejsze jest, aby nie robić guzka wzdłuż krawędzi.
Kręcę wałem korbowym nie nad głową, ale zatyczkami czopów korbowodu.
Pochodził z wału korbowego.
Wkładamy kolano i jedziemy w tłok, smaruję wszystkie współpracujące części olejem, który następnie uzupełniam na dotarcie.
Łącznik na dwa kołnierze i paski cyny 30*290mm
Montaż wałka rozrządu ZMZ-402.
Założyłem przejściówkę na filtr Zhiguli, przewierciłem kanał olejowy, był dość mały.
Adapter do filtra Zhiguli.
Rozciągnięte koło pasowe trzeba było przewrócić i chwycić.
Malowałem okładki z ZMZ-402.
Nawias Volgovsky po lewej, UAZovsky po prawej, dla porównania
Wybrano kosz Fenox, napędzany dowolnym UAZ pod żądanym wałem (są one również różne).
Dla porównania stara Wołgowska jest po lewej stronie, nowa po prawej, a tył to dźwignia. Nie powiem na pewno, skąd pochodzi z UAZ lub GAZ, 6 sprężyn, najwyraźniej mocniejszymi niż z UAZ. Czytałem z recenzji, że sprzęgło membranowe jest słabsze niż dźwigniowe, mały test wchodzenie piętą w miejsce wciskania łożyska oporowego moim skarłowaciałym ciałem 100 kg, mogę powiedzieć, że stare Volgovskaya i dźwigniowe pogięte 1-1,5 cm, a nowa nifiga się nie zginała.
Czytałem, że koło zamachowe w ZMZ-402 jest lżejsze niż w UAZ (8 kg kontra 13 kg), cóż, kto wie, może mam je ze starości, ale waży 13 kg.
A oto średnica.
Dzwonek jest pożądany, aby był uniwersalny, jak mój.
Podsumowując, możemy powiedzieć, że aby wprowadzić ZMZ-402 z Wołgi do UAZ, wystarczy kupić płytę dociskową i przednie wsporniki montażowe silnika. Otóż wydech do przerobienia, sterowanie pedałem gazu... to drobiazgi.
Musiałem też zmienić koło zębate, rozwaliłem stary młotkiem, nowy wstawiłem do piekarnika na 10 minut w 250 stopniach, no, jakieś dziesięć minut. Wcześniej nasmaruj koło zamachowe za pomocą blokady nici i załóż koronę. Zebrane po schłodzeniu.
Czasami płyn przeciw zamarzaniu ucieka przez dziurę w bloku wzdłuż szpilki do włosów, ta
Tajny otwór gwintowany 10.
Nie sprawdzałem, ale po prostu wkręciłem tam śrubę.
Zebrano głowicę cylindra. Głowicę wypolerowano pod 92 benzyną, odcięto 3,5 mm, wysokość głowicy cylindra wynosiła 98 mm, stała się 94,5 mm (standard 94,4 mm).
Wylot do pieca, tzw. zbiornik, w tylnej części głowicy cylindra opiera się o ścianę komory silnika i należy go usunąć, pojawia się pytanie, gdzie uzyskać wylot do pieca. Cóż, jeśli w górnej części głowicy cylindra jest czujnik, to pytanie znika, ale w tym miejscu miałem tylko technologiczny przypływ aluminium. Krótko mówiąc, nie ma dziury. Ale brak dziury nie powstrzyma normalnych chłopców, muszę to zrobić, w ogóle tak się ożeniłem. Dobra, wystarczy demagogii, żeby zabrać się do rzeczy.
Głowica cylindra wyglądała tak:
Wziąłem wiertło 19 mm (musiałem wziąć 18 mm, ale i tak wyszło) i półcalowe gwintowniki do gwintów rurowych, widać na zdjęciu i jedziemy.
Wiercimy i wycinamy nici, na wszystko wystarczy miejsca.
Następnie sprawdziłem kanał olejowy, trochę nie pokrywał się z blokiem, był spiłowany pilnikiem.
Szlifowana powierzchnia współpracująca.
Sprawdziłem kanały wejścia-wyjścia pod kątem dopasowania do pająka, złożyłem je.
Na zaworach nie pozostała rysa od zakupionego docierania, chociaż pasek na siodle był już wypełniony prawie 2 mm, powtórzyłem to domowym ścierniwem, trochę poszło.
Ale z resztą nigdy nie osiągnąłem tego samego efektu, rozlałem go rozpuszczalnikiem, wydaje się, że nie spływa i wysusza.
W zestawie uszczelek były uszczelki do wszystkiego, musiałem to zrobić sam wokół tylnej zaślepki głowicy.Otwory są wygodne do pokonania rękawem 7,62,
Do nadziewania czapek wyraźnie zbliżał się pędzel.
Średnica przejścia narożnika przy 15 wynosi około 14,5 mm, zbiornik 9,5 mm, tj. porhod w rogu ponad 2 razy.
Otwory na szpilki silnika wywierciłem wiertłem 13 mm, wyczyściłem dużo brudu i zdjąłem aluminium spłaszczone do gwintu.
Idealnie by było zmienić prowadnice (przerwa 0,5 z tolerancją max 0,25 mm), ale jest to drogie, a sam nie ma odpowiedniego zestawu narzędzi. Sprzedawane rozwiertaki są złe.
Silnik jest zmontowany i suchy. Głowica przykręcana, zawory regulowane. Wywierciłem w pompie otwór na półcalową szczotkę, aby wypływ chłodziwa z pieca był równy dopływowi.
Wbiłem tuleję z amortyzatora w trójnik w celu zmniejszenia przepływu płynu w małym okręgu, aby pompa więcej zasysała z pieca.
Wkręciłem wszystkie nakrętki, szpilki i śruby na blokadę gwintu, gdzie jest czerwona, gdzie jest niebieska, co ostatnio bardzo mi się podoba.
Demontaż, montaż i rozwiązywanie problemów ZMZ-402 zakończone.
Spuść olej silnikowy (patrz Wymiana oleju i filtra oleju).
Spuść płyn chłodzący silnik (patrz Wymiana chłodziwa) i wyjmij chłodnicę (patrz Demontaż grzejnika).
Odłącz rury wlotowe od kolektora.
Wyjmij gaźnik (patrz Demontaż gaźnika) i wirnik wentylatora (patrz Demontaż pompy płynu chłodzącego). To uchroni je przed przypadkowym uszkodzeniem.
Za pomocą klucza „14” odkręcić złączkę i odłączyć wąż chłodnicy oleju.
Odłącz drugi przewód chłodnicy oleju od pokrywy rozrządu (patrz rys. Wymiana przedniej uszczelki wału korbowego).
Po zapamiętaniu lub zarejestrowaniu położenia pozostałych węży i przewodów elektrycznych, odłącz je.
Za pomocą klucza „12” odkręcamy dwie śruby i wyjmujemy cylinder zwalniający sprzęgło z obudowy sprzęgła.
Wymontuj skrzynię biegów (ref. Demontaż skrzyni biegów).
Odłącz przewód „masy” od pokrywy obudowy sprzęgła.
Za pomocą klucza „17” odkręcamy dwie śruby mocujące silnik do wsporników (patrz rys. Wymiana wsporników jednostki napędowej).
Silnik podnosimy za pomocą wciągnika lub wciągarki, ostrożnie wyjmujemy go z komory silnika i montujemy na stojaku.
Za pomocą klucza „14” odkręcamy sześć nakrętek i dwie śruby mocujące obudowę sprzęgła…
Za pomocą klucza „24” odkręć śrubę i odłącz rurkę od obudowy filtra oleju.
Za pomocą klucza „13” odkręcamy cztery nakrętki mocujące filtr oleju, ...
Silnik 402 to poważny problem. Kiedyś ten silnik był dobry, wystarczająco niezawodny i nowoczesny. Potwierdza to fakt, że jest eksploatowany od wielu lat. Konstrukcja tego silnika miała miejsce ponad pięćdziesiąt lat temu. Pozytywne aspekty to fakt, że stoicko znosi przeciążenia, jest dość kompetentnie zaimplementowany i bardzo łatwo go naprawić, nawet samodzielnie.
Jedną z największych wad 402 silników jest to, że po 1986 roku ich jakość wyraźnie się pogorszyła. Ponieważ szlifowanie bezkłowe jest nadal stosowane w starych fabrykach, towarzyszy temu fakt, że oś główna i oś łożyska na wale korbowym nie pasują do siebie. A same wały korbowe są dość słabo wyważone, co może prowadzić nie tylko do silnych wibracji, ale nawet do awarii silnika. Kolejną wadą jest to, że tylne uszczelnienie olejowe zostało zastąpione uszczelnieniem zgarniacza oleju. Ale pomimo tych wszystkich niedociągnięć i niedociągnięć 402. silnik nadal jest bezpiecznie obsługiwany i przy minimalnym wysiłku - przez długi czas.
Wyobraź sobie sytuację, w której musisz dostosować szczeliny termiczne. Aby to zrobić, musisz wykonać następujące czynności. Początkowo wyjmujemy gaźnik, a wcześniej odłączamy przewód doprowadzający paliwo w gaźniku, a także przewód filtra powietrza. Następnie, po odłączeniu rur spustowych i wtryskowych, wyjmij filtr oleju. Usuwamy rury wydechowe i wlotowe. Odłączamy rurkę spustową dokładnego filtra oleju od pokrywy skrzynki zaworowej.Następnie otwieramy pokrywę skrzynki zaworowej, ale bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić uszczelki korkowej. Następnie potrzebny jest tłok pierwszego cylindra, używając uchwytu rozruchowego wału korbowego silnika, przesuń go w najwyższe położenie podczas suwu sprężania.
Teraz regulujemy szczelinę: zwolnij przeciwnakrętkę śruby regulacyjnej za pomocą klucza; następnie trzymamy popychacz z obrotu; szczelinę sprawdzamy szczelinomierzem płaskim i jednocześnie obracamy śrubę regulacyjną, przytrzymując popychacz, aż uzyskamy pożądaną szczelinę. Następnie dokręć przeciwnakrętkę i ponownie sprawdź szczelinę. Regulujemy zawory pierwszy, drugi, trzeci i piąty, ale bez obracania wału korbowego. Wał korbowy należy obrócić dokładnie o jeden obrót, aż znak na kole zamachowym zostanie przesunięty. Regulujemy czwarty i ósmy zawór wydechowy, szósty i siódmy zawory wlotowe, a także luz termiczny w układzie zaworowym.
Po chwili może pojawić się stuk w silniku, a raczej w mechanizmie zaworowym. Nie da się go wyeliminować poprzez regulację szczelin termicznych. Pukanie spowodowane jest zwiększeniem luzu osiowego wahaczy zaworów wydechowych, ponieważ nie posiadają one sprężyn dystansowych, które automatycznie eliminują szczeliny. Można je wyeliminować umieszczając podkładkę między przekładkami a wahaczami na rolce. Możesz do tego użyć podkładek. Jeśli nie pasują do grubości, można je wyregulować za pomocą pilnika lub ściernicy.
Naprawa silnika 402 musi być wykonana po przejechaniu 200-250 tys. km i oczywiście w zależności od warunków pracy. W tym momencie luki w silniku znikają.
- Znaczna redukcja mocy;
- Zmniejszenie ciśnienia oleju w przewodzie olejowym
- Gwałtowny wzrost zużycia oleju;
- Wysoki dym z silnika;
- Zwiększone zużycie paliwa;
- Podniesione pukania.
- Cylinder blokowy - 0,25 mm;
- Rowek w tłoku wynosi 0,15 mm;
- Sworzeń tłokowy - 0,015 mm;
- Blokada pierścienia tłokowego - 2,5 mm;
- Głowica korbowodu górna 0,03mm;
- Łożyska: korbowód główny i łączący - 0,15 mm;
- Rękaw - 0,20 mm;
- Podpory w głowie - 0,20 mm;
- Luz osiowy wału korbowego - 0,36 mm;
Naprawa silnika 402 polegać będzie na przywróceniu osiągów poprzez wymianę zużytych elementów silnika na nowe części o standardowych wymiarach lub alternatywnie przez odbudowę zużytych elementów silnika przy użyciu nowych części współpracujących.
W tym celu przewidziana jest produkcja tłoków, pierścieni tłokowych, korbowodu i łożysk głównych wału korbowego, tulei prowadzących zaworów ssących i wydechowych oraz wielu innych części o wielkości naprawy.
2. Spuść płyn niezamarzający (przeciw zamarzaniu) z silnika i wyjmij chłodnicę.
3. Usuwa rury wydechowe z kolektora.
4. Ze względów bezpieczeństwa wyjmij gaźnik i wentylator.
5. Odkręć złączkę, głowicę 14 i odłącz wąż chłodnicy oleju.
6. Odłącz drugi wąż chłodnicy oleju od osłony rozrządu, odłącz również pozostałe węże i instalację elektryczną, pamiętając, lub lepiej, zapisz ich lokalizację. Za pomocą głowicy 12 odkręć dwie śruby i wyjmij sprzęgło ze skrzyni korbowej.
8. Odkręć „minus” od pokrywy obudowy sprzęgła. Za pomocą głowicy 17 odkręć dwie śruby mocujące silnik do wsporników. Demontujemy zespół napędowy za pomocą wciągnika i ostrożnie wyciągamy go z komory silnika.
9. Zdejmij tarczę sprzęgła z koła zamachowego. Głowicą 14 odkręć 6 nakrętek i dwie śruby mocujące obudowę sprzęgła i zdemontuj ją.
Głowicą 24 odkręć śrubę i odłącz rurkę od obudowy filtra oleju.
Głowicą 13 odkręć 4 nakrętki mocujące filtr oleju i wyjmij go.
11. Wymontuj pompę paliwa
13. Wyjmij pompę płynu chłodzącego
14. Zdejmij głowicę cylindrów. Odkręcamy głowicę o 24 godziny i wyjmujemy kran chłodnicy oleju z rurką olejową. Głowicą 12 odkręć złączkę i wyjmij rurkę wskaźnika poziomu oleju.
15. Zdejmij osłonę rozrządu. Za pomocą głowicy 13 odkręć dwie nakrętki mocujące pokrywę skrzynki popychacza i zdejmij ją.
szesnaście.Wyciągamy 8 popychaczy zaworów i układamy je w kolejności. Lekkimi uderzeniami wyjmujemy kluczyk i demontujemy deflektor oleju z wału korbowego. Kluczem 12 przez otwór w kole zębatym odkręcamy dwie śruby mocujące kołnierz oporowy i zdejmujemy wałek rozrządu wraz z zębatką.
Naprawiamy tuleje cylindrowe za pomocą urządzenia, aby nie wypadły i przewróciły blok.
Głowicą „13” odkręć 2 nakrętki mocujące pompę olejową i wyjmij ją. Za pomocą głowicy „8” odkręć dwie nakrętki i zdemontuj uchwyt uszczelnienia olejowego tylnego łożyska. Za pomocą klucza 15 odkręć 2 nakrętki nasadki korbowodu i zdejmij ją.
17. Wyjmujemy tłoki z cylindrów lekkimi pociągnięciami. Za pomocą klucza 19 odkręć 2 nakrętki i zdejmij pozostałe pięć pokryw. Wyjmij wał korbowy z bloku.
18. Usuwamy uchwyt do mocowania tulei cylindrowych, pamiętaj o ich położeniu w bloku, aby podczas instalowania starych tulei nie uległo zmianie
* - dla silników ZMZ 4021.10 i 4025.10
** - masa silnika dla Gazeli
Silnik ZMZ-402 jest jednym z najbardziej znanych i masywnych silników z regionu Trans-Wołgi, jest to blok aluminiowy, z mokrymi wkładkami żeliwnymi, z dolnym wałkiem rozrządu, zaworami poruszającymi się przez drążki i wahacze, w rzeczywistości, jest to nieco zmodyfikowany ZMZ 24D, w którym wymieniono kolektor wydechowy, szpilki głowicy, zamontowano wałek rozrządu z wzniosem 9,5 zamiast 9 mm, lekko poprawiono samą głowicę, wymieniono pompę oleju i inne, mniej znaczące rzeczy też się zmieniły.
Silnik ZMZ-402 jest najwyższym punktem w rozwoju silnika GAZ 21, tego samego silnika konstrukcyjnego z lat 50. ...
1. ZMZ 402.10 - główny i najpopularniejszy silnik SZh 8,2 używa 92 benzyny. Używany na Wołdze
2. ZMZ 4021.10 - silnik ze zmniejszoną ilością płynu chłodzącego do 6,7, dla 76. benzyny. Używany na Wołdze
3. ZMZ 4022.10 - silnik z zapłonem przedkomora-pochodnia. Ten typ silnika wyróżniał się inną głowicą, dolotem, wydechem, innym wałkiem rozrządu, zmodyfikowanym gaźnikiem i ogólnie bardziej złożoną konstrukcją. Wszystkie te innowacje miały zwiększyć charakterystykę tachnic, wydajność, toksyczność i tak dalej. Rezultatem był silnik złożony konstrukcyjnie, sprawność nie była tak zauważalna i konieczne były dalsze prace, aby go ulepszyć, dlatego w 1992 r. Ograniczono produkcję silników z komorą wstępną.
4. ZMZ 4025.10 - analog ZMZ 4021.10, ale do samochodów z rodziny Gazelle.
5. ZMZ 4026.10 - analog ZMZ 402.10, ale dla samochodów z rodziny Gazelle.
Powyższe awarie to oczywiście nie wszystko, to najbardziej podstawowe i najczęstsze problemy, lista może ciągnąć się w nieskończoność, ale właściciel samochodu z silnikiem ZMZ-402 musi jasno zrozumieć, że jest właścicielem silnik retro i musi być przygotowany na wszelkie jego zachcianki.
Silnik ZMZ 402 ma również zalety, jest prostota, przeżywalność i łatwość konserwacji, uzyskanie części zamiennych do Wołgi / Gazeli nie stanowi problemu o każdej porze dnia i nocy, w dowolnym miejscu w WNP. Przyzwoity zasób, jeśli podążasz za silnikiem, poruszaj się ostrożnie i nie odkręcaj go bez powodu, to wytrzyma od 200 tysięcy lub więcej tysięcy kilometrów.
Ogólnie rzecz biorąc, jak na standardy lat 60-70 silnik jest dobry, ale czas mija, wszystko się rozwija, poprawia i według standardów XXI wieku jego miejsce znajduje się w muzeum, do którego został wysłany w 2006 roku. Silnik 402 ma wiele egzemplarzy, są to silniki produkowane przez UMZ 451, 414, 417, 421, niektóre z nich są produkowane do dziś, wszystkie te silniki miały jednego wspólnego przodka - GAZ 21, a konstrukcja jest prawie jeden do jednego.
W 1997 roku w ZMZ opracowano następcę 402. ZMZ-406, o tym 16-zaworowym silniku czytamy tutaj.
Jak prawidłowo i bez utraty zasobów wzmocnić silnik ZMZ 402, w tym celu musimy zwiększyć dyfuzory gaźnika do 26 / 30 mm, zainstalować wałek rozrządu (na przykład OKB Engine 35) i wydech o przepływie bezpośrednim o równej średnicy wzdłuż cała długość. Strojenie to można łatwo wykonać własnymi rękami, moc wyjściowa silnika wyniesie 120-130 KM.Aby zwiększyć wydajność, możesz wyfrezować głowicę cylindra na wysokość 93 mm, aby zwiększyć stopień sprężania, da to kilka koni więcej.
Nie ma sensu umieszczać bardziej złego wałka rozrządu i obracać go w niebiosa, w ZMZ-402 zastosowano ciężką grupę tłoków ciągnika, cały plus pójdzie na straty bezwładności i tarcie, z tym krokiem, oprócz wczesnego remontu , nic nie dostaniemy. Można spróbować rozwiązać ten problem montując kuty lekki tłok, lekki wał korbowy, wyważać go i nadal po 6000 obr/min silnik będzie spuszczał powietrze, dzięki specjalnej konstrukcji głowicy cylindrów sprawa jest nierozwiązana, a kupowanie odkuwek jest całkowicie nieracjonalne .
Najprostszym sposobem napompowania Wołgi jest zakup kompresora, na przykład SC-14 i dmuchanie w gaźnik. Nie jest konieczne wzmacnianie ShPG, utrzymuje ciśnienie do 0,5-0,7 bara, wydech należy wymienić na całkowicie bezpośredni. Ta metoda nie różni się elegancją wykonania, dlatego aby uzyskać poważny efekt, musimy przenieść silnik na wtryskiwacz, wymienić ShPG i wał korbowy na kute, zamontować wałek rozrządu, korpus, SC-14 lub Kompresor Eaton M90, wszystko skonfiguruj online w styczniu. Pojedzie szybciej niż silnik 406, ale koszt...
Do dotknięcia turbiny oprócz w/w potrzebujemy turbozestawu lub zmontujemy go sami, ugotujemy kolektor do turbiny, samą turbinę, orurowanie, wtryskiwacze 440cc, dobór wałów, wydech na rurze 63-76, jest konieczne jest wtryskiwanie silnika, a ostatecznie koszt spowoduje 2-3 ceny samochodów. Dlatego nikt nie stawia turbiny na silniku 402. Najlepszym wyborem do modernizacji ZMZ 402 jest opcja atmosferyczna lub zamiennik silnika ZMZ 406 lub 1JZ-GTE.
Silnik 1JZ-GE / 1JZ-GTE jest jedną z najczęstszych opcji wymiany na Wołgę, staje się bezproblemowy, ponadto GAZ 3102 został wyprodukowany fabrycznie z takim silnikiem, więc jest to najlepszy wybór dla modernizując ZMZ-402, poszukaj dawcy, poszukaj serwisu z doświadczeniem w takich pracach (jest ich sporo), dokonaj przeróbki i ciesz się znacznie zwiększoną mocą, wydajnością, ciszą i niezawodnością legendarnego silnika 1JZ.
Silnik: wydanie ZMZ-402.10 1996. tłoki 1992
Nie znalazłem artykułu ani tematu na ZMZ-402.10. Jest 406.
Po nieudanym tankowaniu otrzymałem awarię uszczelki w układzie smarowania. Olej stał się bardzo płynny z benzyny. Poziom był minimalny. Wypływała zewsząd. Świece są czarne, zalane lub matowo czarne.
Silnik jest usuwany i demontowany. W takich sprawach nie ma doświadczenia.
Przeczytaj książki na temat obsługi i naprawy GAZ 2410/31029 z tej strony.
Inspekcja dała wyniki:
Nagar w układzie dolotowym (folia), matowe osady węgla w wydechu, głowica, gaźnik zbrązowiały. Na prowadnicach, trzpieniach zaworów jest dużo nagaru.
Na tarczach zaworów, na fazkach, znajduje się szara, gęsta powłoka. Niektóre skosy i gniazda zaworów (3,4 cylindry) w miejscach styku mają szarą powłokę.
Pierścienie. położyć na cylindrach 2,3,4. Moczenie w oleju napędowym nie daje większego efektu. Tłoki są myte, ale 2 górne pierścienie są mocno zaciśnięte. Na 2 tłoku usunąłem tylko dolną tarczę i środkowy pierścień - pękł na pół. Powodem zaciskania pierścienia jest rdza. Zdjąłem ten pierścionek na długi czas.
Jak zdjąć pierścienie na pozostałych tłokach?
Tłok. Nie ma prawie żadnego zużycia.
Wkładki. Warunek jest mniej więcej taki sam. Widoczne ślady słabego honowania i niewielkie otarcia w obszarze roboczym. są ślady rdzy w bloku na złączach na aluminium. Nie ma nic, co można by sprawdzić, czy wkładki mają eliptyczność. Czy konieczne jest ich usunięcie, aby uszczelnić pasowanie? Czy je zmienić, czy nie. Jak się dowiedzieć? Czy zmienisz cylinder + tłok + palec + pierścienie?
Wkładka [zaślepki 3 korbowody sam wypadł podczas wyjmowania. Reszta się trzyma.Łożyska korbowodów są zużyte (rysy, drobne rysy). Wkładka, która znajduje się w korbowodzie, a nie w jego pokrywie, ma otwór i słaby rowek (rowek) od krawędzi wkładki do otworu. Tych. 1/4 średnicy wkładek.
A co lepsze? Dlaczego na całej średnicy nie ma rowka? Wymiana łożysk korbowodu. Którą firmę wziąć. oraz czy tam jest +0,05 ?
Palec pręta. na 4 cylindrze tłok obraca się swobodniej niż na pozostałych. nie ma luzów. Zmiana?
Wał korbowy. Na szyjkach korbowodów powierzchnia jest lustrem, ale są małe rysy. Czy możesz sam to wyszlifować?
Na głównych tulejach wału korbowego tuleje są bez śladów zużycia, na obu połówkach znajduje się rowek na całej długości. HF nie ma rys. Pod wyściółką istnieje ryzyko pochyłości. Luz osiowy 0,4 mm. powinna wynosić 0,125 - 0,325 mm. Czy warto wymieniać podkładkę zdejmując zębatkę? Nie ma ściągacza, a ręka nie podnosi się, by zestrzelić.
Koła zębate. Zęby nie są zjedzone, mocno siedzą. Znaki są połączone i stoją zgodnie z księgą.
Zostawię to bez zmian.
Wał dystrybucyjny. Nie ma śladów pęknięć, nie ma zużycia - jest kilka na ostrych końcach mimośrodów. Luz osiowy wału wynosi 0,4 mm zamiast 0,15. Czy powinienem wymienić kołnierz oporowy? Czy mogę założyć podkładkę stalową?
Popychacze. Okrągły rowek na dnie ostatniego popychacza o głębokości 4 cylindrów
0,3 mm. Zastąpienie? Pozostałe mają polerowany pasek w miejscu styku.
Uszczelka olejowa wału korbowego. Nie ma widocznych wycieków z uszczelki. Uszczelka wygląda jak nowa. Zmiana?
Nadziewanie. Z farszu nie kapie, ale tył kosza jest poplamiony czarnym tłuszczem. Gdzie by?
Uszczelka olejowa i opakowanie do wymiany?
Pręty. Długość jest taka sama. Rozrzut +-1 mm. na kilku górny koniec jest wypolerowany tak że dziura w środku nie jest widoczna - czy to zamiennik?
+++ Przed demontażem wystąpiła wada: KV obracał się swobodnie, jeśli świece były wykręcone i zaklinowane w jednym miejscu, jeśli świece były wkręcone. Gdzie kopać.
Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Dodano po 12 godzinach 41 minut 52 sekundach
Wcześniej naprawione sprzęgło. Oznaczono wszystko (dysk, kosz, nawet śruby)
Jak samodzielnie wyważyć koło zamachowe, wał korbowy i koło zamachowe. Bo jak przewieźć takie ładunki do zakładu naprawczego bardzo daleko.
Zobacz dodatkowe:
=======================================
Jak zmienić gizę i włożyć tu uszczelkę
szczegóły montażu tutaj
Wymontuj silnik z samochodu (patrz Demontaż silnika).
Zdejmij głowicę bloku (patrz Demontaż głowicy cylindrów).
Wyjmujemy skrzynię korbową z silnika (patrz Demontaż silnika).
Za pomocą klucza „13” odkręć cztery nakrętki mocujące filtr oleju, ...
Wymontuj pompę paliwową (patrz Demontaż i demontaż pompy paliwowej).
Wymontuj rozrusznik (patrz Demontaż rozrusznika z silnika).
Wymontuj pompę płynu chłodzącego (patrz Wymiana pompy płynu chłodzącego).
Wymontuj głowicę cylindrów (patrz Demontaż głowicy cylindrów).
Kluczem „24” odkręcamy i wyjmujemy kran chłodnicy oleju i przewód olejowy
Za pomocą klucza „12” odkręć złączkę i wyjmij rurkę wskaźnika poziomu oleju.
Zdejmij pokrywę mechanizmu rozrządu (patrz Wymiana przedniej uszczelki wału korbowego).
Kluczem „13” odkręcamy dwie nakrętki mocujące pokrywę puszki popychacza…
Wyciągamy osiem popychaczy zaworów i numerujemy je (lub układamy w kolejności).
Wjechały w siedzenia i drążki, więc przy ich montażu każdy musi być zainstalowany na swoim miejscu.
Lekkimi uderzeniami młotka w brodę wybijamy klucz ...
... i zdejmij deflektor oleju z wału korbowego.
Kluczem nasadowym lub nasadowym „12” przez otwór w przekładni odkręcamy dwie śruby mocujące kołnierz oporowy…
... i wyjmij wałek rozrządu wraz z kołem zębatym.
Jeśli konieczna jest wymiana koła zębatego, wciskamy go z wału (patrz Demontaż silnika).
Aby zapobiec wypadaniu tulei cylindrowych, mocujemy je za pomocą uchwytu i odwracamy blok.
Za pomocą głowicy „13” odkręć dwie nakrętki mocujące pompę oleju…
Za pomocą klucza sześciokątnego 8 odkręć dwie nakrętki ...
... i wyjmij uchwyt uszczelki olejowej wału korbowego.
Głowicą „15” odkręcamy dwie nakrętki zaślepki korbowodu…
Naciskając drewnianą rękojeść młotka na korbowód, wypychamy tłok z cylindra.
Wyjmij pozostałe trzy tłoki w ten sam sposób.
Jeśli podczas naprawy silnika nie planujemy wymiany tłoków i tulei cylindrowych, to numerujemy tłoki i zaznaczamy położenie tulei w bloku.
Wyłącz dwie nakrętki z główką „19” ...
... i zdejmij pokrywę łożyska głównego. Usuń pozostałe cztery osłony.
Wyjmij wał korbowy z bloku.
Usuwamy urządzenie do mocowania tulei cylindrowych i wyjmujemy tuleje.
W przypadku ponownego użycia rękawów, zagrożeń, farby itp. zaznaczamy ich położenie w bloku, aby nie uległo zmianie podczas montażu.
| Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
Bardzo szczegółowy opis demontażu silnika 402. Dziękuję bardzo. Dla nas delikwentów ogromną pomocą. Dzięki jeszcze raz.


























